2809月,2020

环形裙边输送带运转问题解决办法

类型: 行业资讯 356

新购买的裙带输送机更换后,与原来的大倾角皮带输送机的运转一致性低,运转跳跃异常时,皮带机更换环形裙带输送机后运转时有明显的跳跃现象,仅预紧后,跳跃现象缓和,但后期运转中跳跃问题更加激化,皮带机设备的环形裙带大量裂纹脱落,影响实际生产.

原因分析:由于本皮带是我厂客户首次使用的更换后,首先观察皮带的质量:皮带体用于天然橡胶加工,韧性仍然可用,但原皮带再生胶更多,皮带体硬,韧性低,与原皮带相比:新皮带柔韧,但裙带相对薄,原皮带硬,裙边较厚,

在安装过程中,富耐特工程师发现原边带处于后滚子侧基本水平状态,由于后滚子侧面的重量而下垂,而后滚子侧面由于重量而被挤压和变形,造成后滚子内侧板与后滚子之间的刮擦。

另外,根据带式输送机架的调查,输送带的重量完全靠裙边支撑,另外,返回侧的平辊与地面的距离小,地面的灰容易引起普通的辊组的堵塞,大的倾角输送带的运行阻力大,同时返回侧的水平辊的间隔过大,带体明显的垂直量变大,带式机尾部的改向辊的下平面和回程侧的平面辊变平,略低于第二个辊组。此时,带体仅靠横向的张力,综合引起了挡边带运转时波浪形的跳动,带式机的供给侧的下料口衬板和裙的间隔变小,由于多块板的焊接口不平,带的倾斜度会引起很大的损伤。

综合以上分析:在实施提升水平段整体框架离地高度、优化材料供给端结构、调整前后转向滚筒布局的同时,可以适当增加回程水平滚筒的数量,根据皮带机线体的长度增加偏差调节中心滚筒的数量,可以迅速解决实际生产中发生的跳跃等环形裙带运行异常问题